来源:互联网 发布时间:11-15
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为了寻找出一种有效的高含水原油计量方式,近年来,应用质量流量计进行了多次现场试验,摸索出了一套应用质量流量计进行高含水原油计量的经验。为了充分模拟出高含水原油工况条件,根据实际情况,将试验地点选择在大庆油田采油十厂朝三联合站。该站于1999年建成投产,站内有100m3 立式脱水罐一座,朝三联来液进入脱水罐进行热化学脱水,脱后油和脱后水计量后外输至朝二联合站。
1、质量流量计调试条件及注意事项
质量流量计的安装与很多法兰连接式流量计的安装方法相同,采用法兰连接,并且至少以“前五后三” 的要求安装直管段,操作空间大的情况下可满足“前十后五” 的要求。按照自身设计情况,对连接管与直管段之间进行变径。此外还应注意:
(1)化验出3个以上有代表性的温度状况下试验油品的密度值。化验出(包含有20℃)多个温度状况下试验油品的密度,越多效果越佳,根据多个原油化验结果可在线对曲线进行整定,经调试后可在线计算并显示原油密度。
(2)减少安装中应力影响。传感器安装中应做到“零应力”安装,外装管道带来的弯曲力和扭转力均会作用到敏感管上影响正常振动,严重时将导致无法正常测量;由于质量流量计的敏感管工作在振动状态,强加的外界振动会引起仪表的零点发生变化,造成流量的测量误差。另外外界应力和振动会影响谐振频率,引起密度测量误差,因此也应做好缓冲减振,安装位置选择震动较小的区域。
2、试运行情况分析
试验前期,出现了质量流量计多次停止运行,显示屏显示错误提示的现象,称这样的现象叫做“乱码”。经现场研究与探讨,认为是原油混合液中游离气的影响。当液相中的游离气含量较多时,对流量计量影响不大,但对密度的计量影响较大,那么算出的含水比就会受到影响,严重时则出现“乱码” 情况。进入到混合液体的游离气有两个途径,① 系统温度增高,造成溶解气析出,由液体夹带;② 由于管线压力降低,造成液相中溶解气释放。大庆油田采油十厂目前各分矿计量末点温度均在45~58℃ ,末点压力均在0.16~0.3MPa。因此,为了适应质量流量计的运行条件,对现场参数进行了控制。按照目前生产允许的参数区间,将试验细化出了几个小区间:压力0.2~0.3MPa,温度50~55℃ ;压力0.2~0.3MPa,温度55~60℃;压力0.16~0.2MPa,温度50~55℃等,以此寻找质量流量计运行的最佳区间。通过试验发现,当温度高于57℃、压力低于0.16MPa时,质量流量计基本失去工作能力。又将控制区间缩小, 即0.25MPa≥压力≥0.17MPa,45℃≤温度≤55℃,在此情况下运行,质量流量计基本杜绝了“乱码”情况。
通过近两个月的试验可以看出,质量流量计总体精度基本控制在4%以内,并得出以下的规律:
(1)含水率越低,流量计精度越高,含水低于50%时,精度可低于1%;而含水大于65%时,均出现了误差剧增。
(2)如将含水控制在65%以下,压力控制在0.18MPa以上,温度控制在55℃以下,误差将再次下浮1个百分点至3%;区间越小,效果越佳。
3、结论及建议
(1)质量流量计既可就地显示,又可分体显示,即二次表引入值班室显示,也可进行数据远传进机显示,其二次表可同时分页显示质量流量、体积流量、含水率、密度、温度、压力,功能齐全,无需人工操作,使用方便。
(2)外输原油含水率控制在65%以下,压力控制在0.2MPa以上,误差率能控制到2%或更低。
(3)应用中应避免液相中游离气的影响。在安装时,应尽可能使质量流量计靠近分离器安装,在两者之间尽可能减少管路元件如三通、弯头和节能元件等,以减少管路动压损失,避免溶解气出现闪蒸。必要时在质量流量计前安装消气器。
(4)常数引入时应准确确定纯油真实密度。如果以化验原油密度作为纯油密度,则含水比的推算值将会偏低,而纯油的产量将会偏高。实际测量中,由于混合液中含有的溶解气比率不同,以及不同的运行压力,温度条件,使得原油真实密度和化验密度相差很大,因此必须确定管道中纯油的真实密度。
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